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选煤厂事故汇总

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岳城选煤厂事故案例汇总

案例1:3001皮带纵向划透事故 一、事故经过:

2014年9月6日早班接班试车,当时我厂为试生产阶段。在3001皮带未上煤正常起车时,岗位司机发现3001皮带中间纵向撕裂3.4米左右,班长王某立即向集控室汇报,厂长分别向总厂、岳城矿调度台汇报,选煤厂并积极联系晋城市某厂家进行修补皮带,当日17时左右修补结束,经试车正常后,进行生产。

二、事故原因及责任认定: 1、选煤厂机电管理不完善;

2、班组交接时不认真,岗位人员操作水平低、责任心不强; 3、该岗位的第一个过桥高度不合理(250mm以上的大块、铁器和材料过不去),造成皮带被不明尖锐物体划透。

三、防范措施:

1、加强岗位巡检工作,能够及时发现隐患; 2、选煤厂对本岗位转载点溜槽进行改造; 3、选煤厂建议岳城矿原煤仓上、井下加装除铁器。 4、选煤厂对拉紧过桥高度进行改造,增高至500mm以上。 案例2:主厂房无措施电火焊事故

一、事故经过:

2015年4月13日上午10时许,电焊工秦某、刘某在无电火焊措施的情况下,在主厂房三层进行烧焊作业时,被集团公司通风处检查人员查处,按事故进行分析处理。

二、事故原因及责任认定:

1、选煤厂干部、职工对瓦斯事故重要性及危害认识淡薄; 2、选煤厂瓦斯管理制度不健全; 3、选煤厂安全技术措施管理不完善。

三、防范措施:

1、加强对本厂规章、技术措施检查;

2、增强学习教育职工无措施,不施工的意识,同时宣贯瓦斯事故的重要性及危害性;

3、电火焊作业必须严格执行岳城矿的电火焊措施及烧焊报告,杜绝同类事故的发生。

案例3:3001皮带纵向划伤事故

一、事故经过:

2014年11月26日9时30分左右,岗位司机发现皮带下处有胶条状物,当时没注意,又持续数分钟后,清带器下的胶条状物越来越多,才立即停车检查;检查后发现皮带中部原煤中的铁器(麻花钻杆)一头顶在溜槽正前方的台阶上,另一头顶在机头卸料滚筒的皮带上,把3001皮带划伤3×3mm一圈。

二、事故原因及责任认定: 1、选煤厂对机电设备管理不到位; 2、选煤厂未吸取9.26划伤皮带教训; 3、岗位司机经验不足,责任心不强。 三、防范措施:

1、选煤厂对3001机头溜槽进行合理有效改造;

2、建议岳城矿井下加除铁器,并加强对井下队组的管理,从源头上

杜绝此类事故的发生。

3、加强岗位司机安全事故培训,增强岗位司机责任心。 案例4:711块煤分级筛子压板脱落事故 一、事故经过:

2014年11月4日下午钳工对711分级筛进行检修,18时检修完毕,送回停电牌准备下班。开起车后,岗位司机立即按下停止按钮,并向集控室汇报:711筛子一侧压板脱落,不能起车。班长又通知检修人员重新检修,当天20时10分处理完毕,试车正常后,所有检修人员下班。

二、事故原因及责任认定:

1、带班人员,安全负责人责任心不强; 2、检修人员业务操作水平低; 3、检修人员对设备特性认识不到位。 三、防范措施:

1、加强职工业务技能培训,不断提高员工的操作技能; 2、加强职工安全教育培训,增强职工的安全责任意识。 案例5:3705刮板机被压事故 一、事故经过:

2015年4月11日张厂给生产班开班前会,强调了生产及安全注意事项,之后班长王某进行了岗位分工,中午13时30分岗位司机冯某在3704压滤机卸饼过程中发现压滤机下方溜槽堵塞,立即停车汇报;由于溜槽体积较大,岗位人员、班组长无从下手,值班干部安排钳工在3705下方溜槽西侧割开一个小门,生产班组所有人员从小门处将溜槽内的煤泥一点一点放空,直至晚上23:30处理完毕,能够正常开

车。

二、事故原因及责任认定:

1、班组长王某对岗位故障处理不得力,导致处理时间过长,同时因巡检不到位负有一定管理责任;

2、岗位司机冯某对操作程序不熟练、开车期间注意力不集中,岗位出现异常情况不能及时采取有效措施。

三、防范措施:

1、选煤厂要加强岗对班组长、员工的操作技能培训,提高班组长以及岗位人员的责任心杜绝同类事故的再次发生。

2、管理人员要高度重视设备的检修与维护工作,定期对设备保护进行各种保护装置进行测试。

3、各班组要认真吸本次取事故教训,举一反三,杜绝各类事故的发生。

案例6:除尘风机渣浆泵淹电机事故 一、事故经过:

2015年4月20日上午9时30分,生产乙班王某在操作除尘风机的过程中,在开启渣浆泵处地沟泵时注意力不集中,对运转中设备的监护不到位,导致地沟泵的排水管往回倒流导致渣浆泵电机全部淹没,造成电机内进水无法正常运转。

二、事故原因及责任认定:

1、崔某作为班组长对本班组员工的传、帮、带工作不到位,负有一定班组管理责任。

2、岗位司机王某对操作程序不熟练、开车期间注意力不集中,岗位出现异常情况不能及时采取有效措施。

三、防范措施:

1、选煤厂各班组要加强岗对员工的操作技能培训,提高班组长以及岗位人员的责任心杜绝同类事故的再次发生。

2、管理人员要随时抽查、指导岗位人员操作,对于错误或不规范的操作行为及时纠正。

3、各班组要认真吸本次取事故教训,举一反三,对照自己的操作行为认真反思查找安全意识、操作技能方面存在的问题,及时向有经验的老工人、班组长、技术人员请教,杜绝各类事故的发生。 案例7:3017筛下漏斗堵事故

一、事故经过:

2015年6月17日12时30分,开车过程中,发生3017筛下漏斗堵事故。

二、事故原因及责任认定:

1、班中班长崔某对岗位巡检不到位,发现问题诊断不清,导致处理时间过长;

2、岗位司机苏某责任心不强,对本岗位主要部分交接班时不认真。 三、防范措施:

1、不断加强职工工艺流程学习,深入了解岗位操作规程,提高自身素质。

2、停车期间,将高频筛筛上物料清理干净,检查筛网磨损情况,发现破损及时更换。

3、班中加强巡检,查看筛下漏斗情况,发现堵塞,及时停车处理。

案例8:起吊作业人身伤害事故

一、事故经过:

2015年7月17日上午停车期间,安全副厂长郭某组织生产甲班人员起吊、运输隔音间,当起吊至701机头大门时,隔音间还差一半才能进入大门内,此时天车电葫芦的东侧约1米处挂了一个1吨的吊链,继续倾斜往上拉,隔音间的底部即将进入时,此时安全副厂长郭某意识到危险的存在,连忙通知现场人员紧急撤离危险区域,当郭某走到南侧时,转过身来就发现岗位司机汤某面朝隔音间后退躲闪,腰背部不慎撞到701电机的护罩上,当时背部感觉有点难受,自行到接班室休息,次日上午到凤矿医院拍X光片,显示无异常,开药回家休息2天。

三、事故原因及责任认定:

1、现场跟班干部,把关不严,未严格履行安全技术措施; 2、新工人安全意识不强,看不到现场危险的存在; 3、职工对现场环境不熟悉,发生紧急情况不能果断应对。 三、防范措施:

1、加强职工安全教育培训,逐步提高员工的安全意识,做到“自保互保”“三不伤害”。

2、现场跟班干部严格履行安全技术措施,严格执行“危险源辨识法”、“手指口述法”。

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