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混合稀土对架空导线用6101铝合金铸态组织的影响

来源:易榕旅网
河.........................................南科技•创新驱动>、混合稀土对架空导线用6101铝合金

铸态组织的影响

张瑞峰董亚光谭瑞赵红亮

(郑州大学材料科学与工程学院,河南郑州

450001)

摘要:6101铝合金以其优异的性能,广泛被用作为架空导线。基于此,探究混合稀土含量对6101铝合金铸 态显微组织的影响。结果表明:随着混合稀土含量从0增加至0.2%,铸态组织晶粒逐渐得到细化,添加0.2% 混合稀土的铸态组织平均晶粒尺寸为37.02|xm,比未添加时相比减小了 39.60%。

关键词:混合稀土; 6101铝合金;铸态组织;晶粒细化

中图分类号:

TG146.21

文献标识码:A

文章编号:1003-5168(2016)09-0124-02

Effect of Mischmetal on As-cast Microstructure of 6101 AluminumZhang Ruifeng Alloy in the Overhead Lines

Dong Yaguang Tan Rui Zhao Hongliang

(School of Materials Science and Engineering, Zhengzhou University, Zhengzhou Henan 450001)

Abstract: 6101 Aluminum alloy is widely used for overhead conductor due to its excellent properties. Based on this,

the effect of the content of mischmetal on as-cast microstructure was studied. The results showed that with a gradual increase in additive content of mischmetal from 0 to 0.2%, the grain of as-cast microstructure was also refined gradu­ally; The average grain size of as-cast microstructure of the alloy with 0.2% additive mischmetal was 37.02 |JLm, and decreased by 39.60% Keywordscompared with the alloy without the mischmetal added.: mischmetal;6101 Aluminum alloy;as-cast microstructure;grain refining

AAAC全铝合金导线因具有耗能低、弧垂特性好、耐

表1

6101铝合金锭的化学成分(wt.%)

腐Al蚀性优良且密度小等特点,进入了研究者的视野[1]。

-Mg-Si系铝合金中的6101铝合金相对于其他6xxx系

式样号

Mg

Si

FeBRE

其他

A1

铝合金,合金化程度较低[2],耐腐蚀性良好、热膨胀特性 好,固溶处理和人工时效后强度提高的同时仍保持较高 10.380.350.120.080.0<0.1

的导电率,具有较长的使用寿命[3],是制备中强AAAC全 2

0.380.35

0.120.080.1

<

0.1余量铝合金导线很好的潜在选择。

3

0.38

0.35

0.12

0.08

0.2

<0.1

余量

相关研究表明,适量稀土的添加对工业纯铝、6063、 6201等合金组织起晶粒细化和净化作用,从而有利于提 1材料与方法高其导电性能和力学性能。但是,混合稀土对架空导线 用6101铝合金组织的研究相对较少。本文着重在混合 1.1试验材料

稀土对6101铝合金铸态组织的影响上进行了研究,为 Al试验6101铝合金作为电缆材料的应用提供参考。

Fe所用6101铝合金的原材料为工业纯铝、纯Mg、

-20%中间合金、Al-12%Si中间合金、A1-1%B中间

收稿日期:2016-07-08

作者简介:张瑞峰(1993-),男,本科在读,研究方向:铝合金导线。

124 HENANKEJI-CHUANGXINQUDONG 2016.09

能源与化学

合金和A1-20%RE中间合金(见表1)。其中,混合稀土中

La的含量占40%,Ce占60%。

:禱顯I

1.2试验材料的制备

首先将试验原材料表面与浇铸模具用砂纸打磨,然 后放人干燥箱中在200°C进行干燥处理;预热后的浇铸模 具表面刷涂涂料(10%水玻璃+10%ZnO+80%水),以利于 (a)0

(b)0.1%

Is(c)0.2%

SiHi

铝合金锭的脱模;将纯铝加人预热到400°C的坩埚内,在 图1不同混合稀土含量的6101铝合金铸态组织

7.5kW井式电阻炉中加热至740°C,保温lh;待纯铝全部 熔化后进行搅拌和扒渣;依次加人AlAl-20%Fe中间合金、

6xxx系招合金主要是靠Mg2Si第二相进行强化。稀 -12%Si中间合金、纯Mg、Al-l%B中间合金,每次加人 土会与固溶于铝基体中的杂质元素反应形成高熔点稳 定化合物,并在晶界析出,钉扎晶界和位错。此外,化合 RE中间合金前都保温30min、搅拌和扒渣;加人的A1-20% 中间合金量分别为0、0.1%和0.2%,搅拌静置30min 物的形成能够导致溶质再分配,成分过冷增大,提高形 后,进行扒渣,通人高纯氩气精炼5min,然后在720°C时浇 核率;同时,稀土原子会造成熔体在凝固过程中,阻碍晶 注到预热到200°C的金属模具中铸成027mmX 100mm的

界长大,晶粒得到细化,这与图1中铸态组织的显微组 铝合金棒3

织结果一致。而且,La和Ce电负性较低,在铝基体中形 三组铝合金棒中,在距铸棒底部20mm处截取试样,

成置换式固溶体,能够填补合金相的表面缺陷,这进一 试样先用标号为100#-^200#^400#^600#^800#的水砂 步促进了晶粒细化。综上可知,混合稀土的添加促进了 纸依次进行打磨,打磨好的试样在金相抛光机上进行抛 晶粒细化。

光,抛光膏从粗到细逐级使用,再用1%HF水溶液对金相 3

结论

试样进行腐蚀lmin,随后用清水冲洗,并用酒精擦拭吹

干,最终在莱卡DM4000M金相显微镜下进行金相组织观 随着混合稀土含量的增加,6101铝合金铸态显微组 察和图像米集。利用Image J软件通过截点法进行合金 织晶粒逐渐得到细化。添加0.2%混合稀土的铸态组织 平均晶粒尺寸为37.02晶粒尺寸分析和测量。

|JLm,比未添加的相比减小了 39.60%。

2

结果与讨论

参考文献:

铸态组织晶粒的大小是加丁成形后获得细小晶粒的 基础。图1为混合稀土含量对6101铝合金铸态组织的影 [1 ] Laurino A, Andrieu E, Harouard J P, et al. Effect of corro­

sion on the fatigue life and fracture mechanisms of 6101 aluinum al­响。从3种合金显微组织中可以观察到均以等轴晶为 loy wires for car manufacturing applications [j].Materials & De­主,且含有一些树枝晶存在。图1 (a)为未添加混合稀土 sign, 2014 (53) : 236-249.的铸态显微组织,晶体颗粒较大,平均晶粒尺寸约为 [2] 刘振兴,张新明,唐建国.6101铝合金时效过程中析61.29|JLm;图1(b)为添加了 0.1%混合稀土的铸态显微组 相对电阻率的影响[J].功能材料,2014(45): 119-123.

织,晶粒尺寸明显变小,平均晶粒尺寸约为47.16|xm;混 [3] Teng L, Qudong W, Yudong S, et al. Microstructure and 合稀土含量增加至0.2%,晶粒进一步得到细化,平均晶粒 Mechanical Properties of Overcast 6101-6101 Wrought Al Alloy 尺寸约为37.02|JLm,与未添加稀土时相比减小了约 Joint Squeeze Casting [j].Journal of Materials Science & Tech­39.60%,如图1(c)所示。

nology ,2016(4) .-298-304.

HEN ANICEJI • CHU ANGXINQUDONG 2016.09 125

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