维普资讯 http://www.cqvip.com 26 油气田地面工程第26卷第J2期(2007.J2) 老化油回收方法的优选 黄家孝(大庆油田建设集团工程公司工程一处) 任艳杰 李华 王丽莉 黄勇智(大庆油田采油一厂) 摘要:对于老化油影响脱水的问题一直 (3)针对原油的油品差采取的措施。原油的 油品差主要是胶态的硫化压亚铁(FeS)影响老化 是人们研究的课题,到目前还没有一个快速 的、彻底的解决办法。通过对生产操作过程 精心摸索,采用不‘同的收油方法,进行精细研 究,总结经验,运用数理统计分析原理优选出 一油的破乳,对于硫化亚铁影响脱水电场的问题曾用 不同的方法进行研究,中七联采取的收油措施为改 造加药流程,使用化学药物、改造收油流程,间接 回收老化油、按比例控制排量,回收老化油。 种按比例控制排量回收老化油的方法:即 老化油与外输净化油的配比≤ll%。运用这 种收油方法后脱水器电场稳定,外输含水不 超标,脱水效果好,其操作方法方便可行。 3 回收老化油方案的对比 (1)改造加药流程,使用化学药物。为了驱 除老化油中的FeS以利于回收老化油,中七联配合 设计院从2005年2月25日一2005年3月25日进 行老化油回收实验,实验方案如图1所示。 关键词:老化油;脱水器电场;含水 1 关于老化油回收方法的探讨 (1)老化油的来源。回收的老化油主要来自 以下三个渠道:一是污水站斜板罐内回收的老化 -- ——_— 去含水油缓冲罐 油;二是矿回收点从各地回收的落地原油;三是污 水沉降罐内的含水污油。 (2)老化油影响脱水电场的原因。从大庆油 田采油一厂聚413站收油记录、矿化油点收油记 录、中七联外输岗收油记录来看,每当回收这些老 化油时,经常出现脱水电场分离不好、含水超标、 脱水器进口 脱水器电流上升及频繁放电,最终导致电场瘫痪的 现象。从实际生产操作及监测看,人为操作的因素 完全可以排除,脱水电场不稳、脱水效果不好的主 要原因是进入电场的老化油没有破乳造成的。没有 破乳的原因有三方面:一是温度低;二是破乳剂用 量低;三是原油的油品差。 图J 老化油田回收方案 在2 罐加油水分离剂,在1 罐加FeS驱除剂, 加药后观察含水超标及外输水质情况。 2 应对措施 (I)针对温度低采取措施。提高脱水温度, (2)改造收油流程间接回收老化油。为解决 老化油的回收、缓解中七联罐存,3月26日从中 七联外输岗收油泵出口接一条去聚413队2 计量间 出口干线,使回收的老化油进入聚413站,如图2 所示。 由52℃提高到55.7℃,但脱水效果没得到好转。 (2)针对乳剂用量低采取措施。增加破乳剂 用量,药量由200 kg/d增加到550 kg/d,采取措 施后没收到好效果。温度从52℃提升到55 c《二没有 起绝对作用,药量从200 kg/d增加到550 kg/d也 没起绝对作用,说明目前的温度、药量不是影响脱 水电场的主要因素,影响脱水电场的主要因素是原 油的油品差。 该流程3月26 13开始运行,由于初期没有掌 握好合适的收油量,使去聚413站收油量过大,导 致41 3站收油次数多、瞬时量过大,致使中七联多 次垮电场,外输含水多次超标。仅4月份就收油 l9次,收油3 760 t,平均每次收油198 t,该流程 维普资讯 http://www.cqvip.com 山气田地面工程第26卷第1 2期(2007.12) 27 在初期阶段没有达到预期目的。 常收油时的数据进行分析研究,确定出合理的收油 量,同时找到老化油与净化油的合理配比,按照配 比进行控制收油量,实施后效果很好(见表1)。 从实际收油统计表及收油量、电场、含水之间 的关系曲线上分析,当净化油与老化油的比例为小 于或等于ll%时,电场比较平稳,脱水效果较好。 当收油时间短、瞬时量大,净化油与老化油的比例 大于ll%时,含水高。正常生产时加药量为350 kg/d,加药比0.5/10万,收油时加药量可以增加 图2改造后的收油流程 到400~500 kg/d,加药比0.7~0.8/10万时电场 (3)按比例控制排量,回收老化油。从以上 探讨的各种方法中,总结失败的教训,收集整理正 稳定,脱水效果好。当各单位在同一时间集中收油 瞬时量过大时,电场不稳,脱水效果不好。 表1实际收油统计结果 4结论 对影响脱水电场稳定的各项原因进行分析后, 黜 嚣监视外输仪表的 瞬时排量,及时凋整,使老化油进入油系统的比例 维普资讯 http://www.cqvip.com
28 油气田地面工程第26卷第l2期(2007.12) 井问互联排水气举恢复产能 何光智 王卫东 金鸿弼(华北油H]采油四厂) 李新萍 张斌(塔里木油田分公司开发事业部) 摘要:针对苏桥潜山气田苏49气藏气 井含水上升、气井产量锐减的开发形势,开发 l 技术原理与流程 了井间互联气举排水采气恢复气井产能的工 (1)技术原理。井间互联气举排水采气工艺 艺技术原理与工艺流程。重点介绍了苏49 技术的基本原理是把两口或多口需相邻气井的井口 气藏实施井问互联气举排水采气恢复气井产 间用高压管线相连,选择压力高、产气量大、生产 能的工程实践情况和效果,总结了技术特点, 正常的高压气井或排水采气井完毕转入正常的生产 为同类气藏实施高效低耗的排水采气增产稳 排水气井作为气源井,不经过加压直接为一口或多 产工艺技术提供了一个典型的工程实例。 口需要排水的气井提供气举排水回复生产的高压气 关键词:井间互联;排水采气;产能 源,排水井生产正常后可以为其他需要排水采气的 气井提供气举气源。气源井可以是正常生产的高压 气井,实现“一对一”或“一对多”地进行气举 苏桥潜山气田承担了向北京日常供气与应急供 排水采气恢复生产,也可以用恢复正常生产后的气 气的任务,苏49气藏是苏桥潜山气藏的主力气藏 井,利用“多对一”的方式来对目标井进行气举 之一。由于单井的采气强度较高,气藏整体的采气 排水采气恢复产能。 速度较快,直接导致了气藏潜山底水的活动加剧, (2)工艺流程简介。井间互联气举排水采气 气井含水上升,气井产量锐减的局势,稳产形势严 的工艺技术在工程设计中只需要把单井间用高压输 峻。在此形势下,开展了对国内外各类排水采气工 气管线相连接,在管线上安装高压气液分离器,把 艺的调研,以求延长气藏稳产时间,改善气藏开发 气源井产出的液相分离出去,留下干净的天然气作 效果。在广泛调研与充分论证的基础上,提出了井 气举排水采气的气源,为防止天然气在管线中形成 间互联气举排水采气工艺技术。 水化物造成管线堵塞,在管线上安装注醇系统以满 不超过11.1%。 收油时加400—450 kg/d,平均每次少加150 kg/d, (2)各单位收油时间尽量错开,以免同时收 每月按15次加药可节约2.25 t。每吨药按8 000元 油,造成老化油瞬时量过多。 计算,每月节约折合人民币1.8万元,每年药量节 (3)根据老化油的收油量适当增加加药量。 约21.6万元。 正常生产时加药比为0.5/10万,当收油时加药比 (2)避免净化油量的损失。电场不稳,外输油 可以增加到0.7—0.8/10万。 不合格,平均每年回罐15次,平均每次回罐225 经紧密与413站、收油点联系,协商将泵排量 t/h,回收率只有90%,每年将损失338 t净化油。 控制在30 rll /h以下(25 t/h),错开收油时间, 每吨净化油按800元计算,将挽回损失27万元。 收到较好效果,脱水电场平稳、含水不超标。 (3)节约能耗。少回罐也避免重复收油,平均 5 经济效益评价 每次回罐按225 t/h计算。用牧油泵回收时问至少 10 h,每小时耗电8.4 kW・h,每次收油耗电84 采用定量控制方法回收老化油,既方便又经 kW・h,每度电按0.5元计算每年可节约630元。 济,方便是指根据来油量大小随时调解收油量,保 因此采用定量控制、合理配比回收老化油是一 证配比小于或等于11%。 种非常实用的创效方法。 (1)节约加药量。经济是指不用机械的增加 药量。此前分离不好时最高加药量550 kg/d,目前 (栏闷主持畅军) 正常生产时来液量70 000 t/d,加药量350 kg/d,