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标准箱边缘M5碰焊螺母脱落问题 8D报告(附改良过程)

来源:易榕旅网


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D0:准备 Preparation 主题 万马机床制造有客户名称 限公司 客户车型号 6P标准箱 物料名称 箱体总成 D1:团队Team 先锋 叶青 成员 李景涛 吕保国 高东 何海荣 组长 陈 雅丽 D2:问题描述 Problem Description 问题点:箱体边缘M5碰焊螺母脱落 2017.11.06 承办人 叶青 日期 D3:应急措施 Containment Action(s) 1. 召开质量会议,成立8D报告小组。 2. 要求驻现场的售后跟踪服务人员对脱落螺母运用拉铆工业进行修补。 3. 已完成未发货产品,全部敲击检查。 责任人: 陈雅丽 完成日期: 2017.11.06 D4:根本原因 Root Cause(s) 1. 上批次进料碰焊螺母存在油污现象,影响焊接质量。 2. 碰焊参数调节不当,压力过大,导致电阻减小,电流减小,导致焊接不良。 3. 碰焊嘴长时间工作发生磨损,导致碰焊螺母歪斜,焊接不良。 精品文档交流

责任人: 李景涛/吕保国 完成日期: 2017.11.06 D5:纠正措施 Permanent Corrective Action(s) 1.重新采购螺母。 2.反复试验,确定最优参数。 3.关注碰焊嘴磨损情况,及时修复或更换。 4.100%敲击检验,直至性能稳定。每批开机做样件扭力测试。 责任人: 李景涛/陈雅丽 完成日期: 2017.11.06 D6:效果验证 Effectiveness Verification 1. 脱落现象得到检出,异常件得到及时修补。 2. 工艺参数优化后,经过测试200件,无一脱落 3. 根据目前检验状况,持续优化碰焊参数及工艺。 4. 后期螺母进料油污问题,已经完全杜绝。 责任人: 陈雅丽/吕保国 完成日期: 2017.11.07 D7:防止再发生 Actions to Prevent Recurrence 1.通过设备厂家对碰焊机操作者进行系统培训 2.每日开机试样,并记录。 3.现场制作CP过程控制图,检测质量变化趋势。 4.100%敲击检测 责任人: 吕保国 陈雅丽 完成日期: 2017.11.06 D8:关闭、总结及经验 Closure - Conclusion – Learning 精品文档交流

碰焊为下半年刚刚引进并应用的新工艺。在生产操作过程中还没有完全掌握碰焊设备的性能参数,对碰焊的要求经验不足,在这种情况下应该加强检验并做重点控制。在以后的工作中,如果遇到新的工艺调整,也应该遵循这次经验教训,加强检验和关注,不断探索和优化工艺 责任人: 关闭人: 陈雅丽 完成日期: 关闭日期: 现场试验过程与图片 参数调整分3次完成(图片1~3)。断面颜色从阴暗到到光亮直至不脱落。参数方面逐渐缩过程 短时间,加大电流。测试200件,螺纹正常,无一件脱落(样件螺母敲击变形也无脱落)。据此判断此参数适合焊接要求。后续生产箱体将按照此参数执行。 图片 2017.11.07 FM-WI-QMD-027-001A0

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